全球經(jīng)濟(jì)起伏不定,中國經(jīng)濟(jì)下行加劇,給制造業(yè)帶來了極大的挑戰(zhàn)。直面當(dāng)下復(fù)雜多變的形勢,公司從生產(chǎn)維修費用控制、品保檢測費用削減等方面入手,開展了一系列的“瘦身”活動,成效初顯。
維修費用是生產(chǎn)費用的重要部分。設(shè)備專業(yè)技術(shù)小組將日常維修、超額維修、外協(xié)維修、工程車輛費納入維修費用。
在綜合評估各車間設(shè)備備件的更換及維護(hù)保養(yǎng)情況后,確定全公司2013年的維修費用總額,據(jù)實分?jǐn)傊撩總€月,因不可逆轉(zhuǎn)因素可適時調(diào)整,但總額不變。目標(biāo)有了,配套考核政策,責(zé)任到人,牽頭部門每旬一總結(jié),每旬一分析,并及時給出指導(dǎo)意見,使其始終處于可控中。
重新界定技術(shù)改造的定義與審批流程。技改必須有方案,報設(shè)備技術(shù)小組論證其可行性,需小試的小試,該中試的中試,可行后再實施,完成后預(yù)算費用上下浮動不得超過10%,投運三個月后,設(shè)備技術(shù)小組現(xiàn)場驗證技改效果,看能否達(dá)到預(yù)期,避免了技改的盲目性,讓每分錢都花在刀刃上?!霸诖_保使用性能的前提下,我們的原則是能舊不新,能做不購,能內(nèi)不外”,設(shè)備管理負(fù)責(zé)人說。
將各廠閑置或倉庫積壓物資匯總后,錄入ERP共享平臺,方便各分廠車間查閱,使用此類設(shè)備等物資的,不計入考核。據(jù)不完全統(tǒng)計,前三個月消化各類鋼材余料49.32噸。山梨酸高濃污水技改巧妙利用了一期化產(chǎn)等廢棄管道或設(shè)備,實現(xiàn)了閑置物資的再利用。在確保性能的情況下,尋求替代品,降低采購費用。四廠壓濾膠體磨泵的機(jī)封、磨頭外聯(lián)定做,與廠家采購相比,一套可節(jié)約生產(chǎn)成本近2萬元。公司的廢料堆成了“寶庫”,維修人員每天到那里尋寶,并加強(qiáng)各設(shè)備附件的組合,最大限度變廢為寶。
以ERP完善設(shè)備管理檔案,將設(shè)備的采購、安裝、檢修、維護(hù)、開停車、切換、報廢等一一記錄在案,結(jié)合實際制定各車間開停車計劃,一切按計劃來做,實現(xiàn)科學(xué)、規(guī)范、有序。
品保檢測費用也是不可忽略的一環(huán)。將品保檢測所用物資盤點退庫,納入物管系統(tǒng)管理,建立共享平臺,實現(xiàn)各品??频墓蚕??!耙约妆教娲治黾?,用于焦油甲苯不溶物的檢測”,炭黑品??瓢坠鹬ヌ岢龊侠砘ㄗh并被采納,品保部嘗試在不影響質(zhì)量的前提下,尋求可替代分析試劑及耗材,廣開言路,集思廣益,發(fā)動員工大提合理化建議,收到各類合理化建議83條,現(xiàn)正在評審中。
品保部組織專業(yè)人員,系統(tǒng)對所做試驗的有效、必要及頻次進(jìn)行評估,對不合理的予以優(yōu)化,并多措并舉提高員工的操作技能,避免因重復(fù)做樣造成不必要浪費。
積極走出去,到專業(yè)檢測公司及客戶處對標(biāo),較方法,比結(jié)果,找差距,細(xì)完善,助力品保檢測費用削減。
撰稿人:祝德增