從6S到TPM,從自主保全到專業保全,金能精益管理的推行已20個月有余。今年以來,6S鞏固再提升,TPM持續推進,盤點一年來的工作,搭乘精益改善的列車,開始一次全新的旅行。
旅途見聞
坐上金能大巴,精益改善之旅也開始了。
一上車,導游為“游客”介紹了“旅游”行程。每至一地,地接導游都會熱情接待,詳細講解,移步易景中,完成了6大景點的參觀,景色各異,6S樣板、自主保全、專業保全、兩源治理等,但干凈的現場,整潔的設備,精神的員工,帶給“游客”們超預期的視覺沖擊。
在山梨酸離心崗位鹽酸地下槽改善處,提案人的現場講解,引起了油加工車間負責人濃厚的興趣,思考如何借鑒,為我所用。談及具體的改善細節時,公司副總經理范安林又提出了浮標的新改善,進一步完善了現有系統。
走進煉焦二車間地下室,昔日的灰塵不見了,小小地下室,遍布著有著員工智慧的10多個改善,尤其是員工現場演示的備用旋塞改善,讓“游客”大開眼界,原來費時費力,現在省時省力,研磨時間從4小時降至1.5小時,領略了改善的魅力。
在臨時新增的景點備件倉庫內,有序的貨架,整齊的備件,統一的標識,“這是最本真的“自然”狀態,未加任何修飾”,對此,“游客”報以熱烈的掌聲。
對甲酚離心崗位是“老大難”,但進入后讓人耳目一新:現場潔凈了,氣味沒有了,跑冒滴漏不見了,員工高興地操作著,原來這里面有新增尾氣風機改善的“功勞”,大大超出了預期。
在四廠甲醇的專業保全景點,看焦爐壓縮機的現場點檢,聽音、測溫,有條不紊,有板有眼,不合理發現記錄、故障分析表、目標推移圖清晰可見,靜靜地述說著“變化”。
每至一個景點,“游客們”根據各自看法,以紅色小星星點贊,評出AAAAA景點。
肖榮國和他的四次改善
在旅途的最后一站,讓“游客”眼前一亮。肖榮國,電廠燃機崗位的一名普通員工,圍繞燃機濾芯先后進行了四次改善:電廠燃機的煤氣濾芯長期使用后,易發生堵塞。濾芯清洗至關重要。最初是用水管沖洗外部,深層的異物根本無法清理干凈,用水0.5方,清洗后可用2.6天;肖榮國在工作之余,自制了清洗器,自內而外清洗,清洗壓力隨之提高,用水降至0.3方,使用周期為3.1天;肖榮國沒有滿足,基于沖洗水循環利用的考慮,他以廢料管材制作?150*760的清洗容器,實行自外向內的反清洗,輔以空氣排水與氣洗,效果明顯,且只需控制閥門操作即可,沖洗水一次收集、二三次排污、四五次回用、六次凈洗,用量降到0.1方以下,使用天數延至3.8天。清洗無問題了,但清洗后濾芯的烘干也很麻煩,需員工爬15米的樓梯放置在鍋爐爐頂烘干,不安全且費時費力,肖榮國又開始琢磨烘干方式的改善,深入思考后,在6#鍋爐煙氣排放口底部選取溫度較高的位置制作烘箱,一次可烘干10個濾芯,4小時即可完成,大大提高了工作效率。烘干問題解決后,細心的肖榮國又發現:燃機濾芯端蓋使用4-5次后易脫落,他在請教維修人員的基礎上,利用廢舊不銹鋼絲焊接固定,確保了正常使用,降低了濾芯更換成本。
改善從哪里來?從一線中來,從員工中來。一年來,涌現出一大批自主保全、改善提案、優秀專業工程技術輔導員等先模人物。據統計,3-10月,各部門提交改善提案3261件,其中員工提案占70%左右,僅煤場駱紅磊提報的提案達48個。全公司共評出優秀提案93件,其中降本增效類33個,創造價值407萬元。
改善到哪里去?改善永無止境,只要深入實踐,只要用心,只要動腦,就會有意想不到的收獲。
兩個小時的精益之旅很快就結束了。“聽一萬遍,不如現場看一遍,‘耳聽為虛,眼見為實’,相信今天的旅途,各位是愉快的,也很有收獲,希各分廠及大部門要加強互動,取長補短,共同提高”,公司副董事長單曰新總結。